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机修车间年度总结2

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  一、机修车间六月至年底的改造及检修工作完成情况:

  1、对厂房及外围皮带的清扫器进行了改造(28道);增设防跑偏立辊32个,安装后效果良好。同时对所有的托辊进行了检查和维护;

  2、对所有溜槽做了适当的改造,开检查口16个,检查平台8个,爬梯10个。同时对201#机尾.215#.216#机尾来料溜槽进行了大的改造,解决了溜槽蓬堵现象;

  3、对主厂房各层地面防水.防漏进行了初步处理(设备周围与地面及设备自身跑冒);

  4、对各泵的三角带防护罩(网状)进行了防水处理;

  5、厂房风管及冲洗水管初步加设完成,产品皮带的冲洗水管也加设完成;

  6、对所有设备进行了一期保养:筛机激振器按要求换油;减速机换油;自制了减速机的呼吸帽。

  7、因材料问题,所属皮带机耦合器.联轴器.电磁抱闸的防护罩未按计划完成;

  8、针对原煤皮带分料器积煤问题,对分料器溜槽开始了改造;9、对406#泵进行了事故后大修,同时对407进行了维护性的检修保养;

  10、对全厂电动葫芦进行二次维护检查;11、对离心机的润滑油进行了更换;

  12、压滤机的液压站及传动链进行了维护保养;

  13、针对原煤粉尘大的问题,对301#皮带与厂房接口做了防尘墙;14、针对煤泥皮带卫生量大的问题,708#皮带增设了冲洗水管和地漏;15、为了延长煤泥旋流器箱体的寿命,在320#煤泥旋流器的箱体底部增设了衬板;

  16、针对安装时所属皮带机安全防护的缺陷,对机尾罩、联轴器、电磁抱闸等部位的防护设施进行了增设和改造;

  17、针对原煤含泥量大,溜槽口堵料的问题,对201#、203#机头及201#机尾溜槽进行了改造;

  18、针对原煤矸石块过大且皮带减震托辊架少的问题,对201#、203#、215#、216#原煤皮带的'建筑托辊架进行了加密;

  19、针对机修车间无加工工作场所、生产班组没有班前会会议室的问题,组织人员收集材料,搭建了板房六间,暂时决绝了以上问题。

  20、给煤机加设检修平台;21、306#上筛板进行了缩孔焊接;

  22、针对生产缺水问题,自制清水箱(27立方米)一个,用于配药以及轴封水的使用。配套配备管路四条。

  23、厂房一层的所有水泵电机制作了防水护罩;24、厂房内外所属皮带机对轮制作安全防护罩;25、煤泥刮板进行了切链,切除6环;

  26、为了使库房标准化,制作了库房的货架8架;27、厂房701#、701#皮带制作了人行过道的头顶护板;28、电动葫芦341#制作了检修平台;

  29、给煤机217#、218#、219#、220#制作了检修平台;

  30、针对原煤皮带201#机头不正的问题,对210#皮带机头进行了找正;

  31、矿产原煤矸石块大,多次砸伤外围皮带215#、216#,及时对皮带的破损进行了粘接或修补;

  32、矿方原煤含泥量大,煤泥系统负荷大,且因煤泥泵选型、泵所属配件质量等问题,造成煤泥泵7次检修、前后更换轴承18盘、轴2根、轴套2个、填料箱1个、前后挡套各2付、水封环1个、副叶轮1个。

  33、针对清水箱供轴封水压力不足的问题,在清水箱增设了加压泵,并且对管路进行了改造。

  34、针对磁选机溅料问题,317#、318#对尾矿箱检修了加高,喷水管两侧加设了挡水皮;328#进料箱体也进行了加高。

  35、针对电动葫芦使用混乱的问题,制作安装了电动葫芦手柄盒,加强了对电动葫芦的使用管理。

  36、因矿原煤大块矸石量大,215#、216#溜槽落差大,致使皮带带面多次不同程度的损伤,对其检修了及时的粘接与修补。同时原煤场地箅子也多次砸伤,及时进行了焊接与固定。

  37、由于原煤矸石泥化严重,给煤机积煤现象严重,工作负荷加大,导致218#偏心轮开焊,且连接螺栓及轴承损坏,因无备件,为应急拆外来没给煤机部件,恢复了218#的正常工作。

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